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煤泥离心机脱水工艺优化改造

发布时间:2022/03/11

  煤泥离心机脱水工艺优化改造
  ---原使用立式刮刀卸料离心机脱水后,产品水分波动大,设备故障率高,维修成本高,特进行了末中煤与块中煤共同使用VM1400卧式振动卸料离心机脱水的工艺改造。
  改造前,立式离心机单独处理粗中煤泥,运转过程中发现,产品水分波动大,时常出现粗中煤泥水分超过20%的情况,造成胶带机出现拉水现象。又由于立式离心机刮刀,筛篮等配件质量问题,造成刮刀、筛篮使用周期较短、更换频繁、设备故障率高、耗费检修工时较多。煤中煤泥产量较少,立式离心机处理能力富余较大,造成电耗、设备折旧等成本增加。
  针对以上问题,考虑将粗中煤泥与重介块中煤共用1台VM1400卧式离心机脱水,以降低电耗,材料配件等各项费用。
  改造后综合中煤水分由6.9%降至4.4%,改造完成后中煤产品水分稳定,卧式离心机工况良好故障率低。
  停用立式离心机2台,每年节约大量电费和配件材料费,计算明细如下:筛篮使用周期约为3个月0.88万元/个、节约8个;刮刀周期约为3个月1.2万元/个、节约8个;立式离心机电机功率为55kw,日运行19h,用电量约381425KW.h/a,电费按0.97元/kw.h计算。年度节支费用合计:8*0.88万元+8*1.2万元+381425KW.h*0.97元kw.h=53.64万元,经济效益显著。

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