影响BH1000卧式刮刀卸料煤泥离心机脱水因素的分析
发布时间:2023/10/23
影响BH1000卧式刮刀卸料煤泥离心机脱水效果的因素主要包括入料浓度、粒度组成、筛篮与刮刀间隙、分离因数、产品水分、离心液浓度等。
入料浓度升高,产品水分明显下降,当入料浓度在40%—45%时,离心液浓度变化不大,但入料浓度达到50%时,离心液浓度显著提高。
入料浓度中细粒级产率的增加,大颗粒所形成的物料层孔隙被充分填充,孔隙率下降,物料层的比阻增大,从而增加了水流通过物料层的难度,导致产品水分增高,脱水效果变差。
而筛篮与刮刀间隙对离心机的脱水效果影响就更加明显,随着间隙的增大,产品水分增加,筛篮与刮刀间隙变大后,筛篮上的物料层变厚,物料受到的挤压作用减弱,导致水与煤颗粒的分离作用及细颗粒透过物料层的作用减弱,随着筛篮缝隙(筛缝)的增大,产品水分不断降低,离心液浓度逐渐升高,而筛篮缝隙影响也是很大的。
分离因数是表示卧式刮刀卸料煤泥离心机分离能力的主要指标,是代表卧式刮刀卸料煤泥离心脱水机性能的重要标志之一。物料受到的离心力越大,分离效果越好。若增加筛篮转速,分离因数增大,可在一定范围内改善离心机脱水效果,但是转速过高,会加快筛篮磨损,同时也会减少其他易损件的使用寿命,这些因素应综合考虑。
因此,实际生产中必须保证合适的入料浓度,一般以45%左右为最佳;调整入料浓度总成,<0.25mm粒级含量不超过20%为佳,优化筛篮与刮刀间隙,间隙过大,物料层太厚,脱水效果差,且容易发生异常振动,间隙在6—10mm为佳,调整筛篮缝隙,缝隙以≤0.5mm为佳。